環境専門委員会
【2016年度】テスト機用コンプレッサー導入による省エネ
改善内容
- テスト機(製品耐久テスト用設備)の連続運転を行う際、工場コンプレッサーを常時作動させなければならなかった。
- テスト機用コンプレッサーの導入により、工場稼働時間以外に使用する事により省エネを図った。
改善前
- テスト機稼働に際して、工場非稼働時間外でも工場コンプレッサーを稼働させないと製品耐久テストが実施できない状況であった。
- 製品耐久テストは、連続2ヶ月以上と長期に及ぶ事もある。
- 工場稼働時間は、平日8:15~19:00である。
改善後
チェックバルブ導入により工場コンプレッサー稼働とテスト用コンプレッサーの稼働を制御する。
改善効果
改善削減量:3.51MWh×12月=42.12MWh/年
CO2削減量:24.0t-CO2/年
※換算係数 5.70t-CO2/万kWh
投資金額:95千円
(コンプレッサー購入費+チェックバルブ工事費)
効果金額:669千円/年